盐城市助成粉磨科技有限公司
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一、引言
安徽淮南某水泥企业,生产线为两条φ3.2X13m开路球磨机,为提高产能,降低粉磨电耗,先后增加两台选粉机改为圈流生产工艺。其中一号线技改后,台时产量上升25%左右,粉磨工序电耗降为33kWh/t。二号线改造时为了进一步提高选粉效率,选用了大一规格的选粉机,但改造后台时产量反而低于一号线,工序电耗更高于一号线近3kWh/t。本文对情况进行分析
二、改造工艺配套情况
原磨机为开路三仓磨,其中一仓仓长3.75m,隔仓板使用双层筛分隔仓板,原筛分板筛缝宽度为2.5mm,为提高一仓破碎能力,改造时将筛分板改为筛缝宽度为4mm筛。二仓仓长为2.75m,隔仓板也为双层筛分隔仓板。筛缝宽度为2.5mm。一号线改造时采用的选粉机规格为T- sepax- Ⅶ,二号线选粉机规格为T- sepax- Ⅷ。两台选粉机技术参数见下表1
表1 选粉机主要技术结构参数表
序号 | 项目名称 | T- sepax- Ⅶ | T- sepax- Ⅷ | 备注 |
1 | 处理风量(m3/h) | 95000 | 120000 | |
2 | 生产能力(t/h) | 65~85 | 85~110 | 45微米筛余5~15% |
3 | 电机功率(kW) | 45 | 75 | |
4 | 电机最高转速(r/min) | 960 | 1450 | |
5 | 风机型号 | SCF-N016C 1020转/分 | SCF-No18C 980转/分 | |
6 | 风机技术参数 | 风量:95000m3/h 全压:5800Pa | 风量:120000m3/h 全压:5500Pa | |
7 | 风机电机功率(kW) | 200 | 250 | |
8 | 进风室直径(m) | 2.6 | 2.9 | |
9 | 转子直径(m) | 1.9 | 2.1 | |
10 | 转子高度(m) | 1.02 | 1.05 | |
11 | 皮带盘(减速机)速比 | 4.6 | 6.3 | |
12 | 旋风筒直径(m) | 1.55 | 1.65 |
三、改造后使用情况
一号磨改造后,根据开路磨改闭路磨的工艺调整规律,磨内各仓研磨体平均球径增大,磨尾除尘器用风增加,选粉机使用后,原成品细度45um筛余控制值14±2%,改为10±1%。生产P.C42.5水泥台时产量由原45~47t/h,增加为57~60t/h。粉磨工序电耗下降了3.5~4kWh/t,技术经济效益较好。因此准备二号磨也采取改造。项目立项时考虑到以后可能需大幅度节能降耗,磨前增加辊压机预粉磨系统,因此选粉机型号大了一规格,改用T- sepax- Ⅷ。同时也考虑到设备型号大些,其处理能力大,选粉效率应更高,也有利于提高系统产量。但二号磨设备使用后,调试初期,细度控制不住,不得不降低风机风量运行。降低风量运行后,选粉效率低,产量上升幅度小,仅有不到20%,台时只有54~56t/h,比一号磨低了3~4t/h。同时选粉率低,循环负荷大,选粉机主轴电机和出磨提升机电机运行电流高,系统粉磨工序电耗仅比开路磨下降1kWh/t。设备具体使用情况见下表2
表2 设备运行情况
序号 | 项目 | 一号磨 | 二号磨 | 备注 |
1 | 选粉机主轴运行频率(Hz) | 35 | 42 | |
2 | 选粉机主轴运行电流(A) | 50~55 | 125~135 | |
3 | 风机运行电流 | 270 | 280 | |
4 | 风阀开度(电动执行器) | 85% | 40% | 二号磨风阀开度大时,细度控制不了。 |
5 | 磨尾提升机电流(A) | 45~50 | 75~80 | 电机功率45kW |
6 | 出磨细度(45微米筛余)% | 33~35 | 35~38 | |
7 | 回粉细度(45微米筛余)% | 68~72 | 56~60 | |
8 | 选粉效率(45微米)% | 75~80 | 60~65 | |
9 | 循环负荷(45微米)% | 70~75 | 110~130 | |
10 | 台时产量 | 57~60 | 54~56 | |
11 | 粉磨工序电耗(kWh/t) | 32.5~33 | 36~36.5 |
两台磨入磨物料相同,磨机结构也相同,研磨体级配也相同,但台时产量相差大,应该是选粉机问题。我们详细检查了选粉机安装,未检查出问题。又对导风叶片安装角度多次调整,几乎无明显变化。我们分析应该是选粉机设计中结构存在问题。T-sepax选粉机设计是O-Sepa选粉机和转子式选粉机的组合,其特征是将O- Sepa的直笼型转子应用到转子式选粉机锥形笼型转子上。其细度控制原理和O-sepa原理相同,主要由选粉风量和转子转速控制。O-Sepa选粉机设计时依据主要技术参数是转子边缘风速,我们对比分析发现T-sepax的边缘风速高,其主要通过加密转子叶片来提高细度控制。而T- sepax- Ⅷ的边缘风速更高于T- sepax- Ⅶ,因此其控制细度相对困难,不得不降低风量。风量降低后,其撒料盘下上升风速降低,物料在撒料盘撒出后,由于上升风速低,因此选粉机回粉中细粉含量高,选粉效率低。选粉机结构设计中技术参数分析见下表3
表3 选粉机设计结构技术参数
序号 | 项目 | N-1500 | T-sepax- Ⅶ | N-2000 | T- sepax- Ⅷ | 备注 |
1 | 转子直径(m) | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2,1 | |
2 | 边缘面积(m2) | 7 | 6.09 | 9.8 | 6.92 | |
3 | 转子边缘风速(m/s) | 3.57 | 4.1 | 3.4 | 4.8 | 设计风量计算 |
4 | 边缘线速度(m/s) | 18.84 | 17.9 | 22.6 | 19.78 | 转速为180转/分时 |
5 | 进风室上升风速(m/s) | 4.7 | 5.05 | 设计风量计算 |
从选粉机结构技术参数上分析,由于T- sepax- Ⅷ比T- sepax- Ⅶ型边缘风速增加的多,因此其对细度控制相对困难,因而不得不降低风量。而一旦风量降低后,其进风室风速下降也较多,因此回粉中细粉含量多。T- sepax- Ⅶ型边缘风速虽比N-1500高出近15%,但其转子叶片数量多,间距小1,密度大,控制细度仍灵敏。而T- sepax- Ⅷ型边缘风速比N-2000高出41%,虽也是叶片密度大,但由于高出太多,其控制细度在相近的边缘线速度下,不能有效控制。此设备设计时如采用边缘风速为4m/s左右时,应保持转子直径不变的情况下,增加转子高度,降低边缘风速,同时保持进风室的上升风速不下降。可提高转子控制细度的灵敏性,提高选粉效率。
四、结束语
选粉机笼型转子的边缘风速对选粉机的细度控制至关重要,设备设计时不能偏离常规参数较多。选粉机的上升风速影响选粉效率,上升风速低时,选粉效率低,回料中细粉不能被充分分散上升,回料中细粉含量多,造成循环负荷大,影响磨机产量。选粉机设计中笼型转子的直径和高度要根据设计规范确定。
参考文献:1 徐政 卢寿慈 盖国胜 叶片间距对转子型气力分级机叶片间流场以及分级效果的影响 过程工程学报 2002.11
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