盐城市助成粉磨科技有限公司
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改进选粉机迷宫密封,提高水泥成品质量
徐州CY水泥厂2号生产线水泥粉磨为联合挤压圈流生产工艺,系统为G120-50辊压机和SF600打散分级机组成的联合粉磨,磨机为φ3.2×13m球磨机和O-Sepa2000的圈流粉磨。自2007年3月份正式投产以后,生产PC32.5水泥时产量一直保持在100~102t/h,成品细度0.08mm筛余为0.8~1.2%,比表面积为370~380m2。但从今年四月份后,出现成品细度变粗,比表面积减小现象。将选粉机主轴转速从原165r/min,提高到175r/min后成品细度降为0.08mm筛余为0.8~1.2%,但比表面积只有350~360m2,水泥强度略有下降,同时产量也下降为95~98t/h。
1. 问题分析:我们对辊压机的入磨料和磨机出磨料进行分析,和以前运行时数据几乎无变化,对磨内球锻进行了调整,情况仍没有得到改善。在调整中我们发现随着磨机出磨细度的变化,成品细度和比表面积变化相关性明显。在产量为93t/h,出磨细度为R0.08=10~12%时,成品细度在转速165r/min时,成品比表面积即可达380m2。但此时磨机磨内球料比偏大,磨机电流高。增加磨机喂料量后,出磨细度增大,成品比表面积急速下降。从O-Sepa选粉机工作原理分析,其切割粒径只和选粉机的风量和转速有关。从我们长期的选粉机调试工作经验来看,成品比表面积与出磨细度有关系,但变化不会太明显。结合《水泥》2008年第11期中“选粉机短路风对生料细度的影响及改进” ,我们分析问题可能出现在选粉机的密封上,有部分料短路进入成品。当出磨细度粗时,短路进入的粗粒量多,对成品的影响大;当出磨细度细时,短路进入的粗粒量少,对成品的影响小。检查选粉机迷宫密封时,发现迷宫密封的间隙由于磨损,已超出设计要求,设计要求为8±2mm,而现轴向已达18~20mm,径向已达13~15mm。
2. 处理措施:此选粉机的迷宫密封结构见图1。这种结构当物料进入撒料盘后,在堆积作用力和负压抽吸力下极易进入迷宫环槽内。我们对结构进行了改进,改进后结构见图2。此结构将迷宫槽安装在撒料盘上,由于槽边深度为70mm,正常物料堆积不可能超过此高度,无法进入槽内,因而不易短路进入成品中。新的迷宫结构我们用耐磨钢板焊接制作,安装后间隙控制在6~8mm。
3. 效果:改进后,成品细度比刚投产时更容易控制,同时选粉效率也高,系统产量也上升到105~108t/h。选粉机参数见表1。
时间台时产量(t/h)选粉机转数(r/min)出磨细度%(0.08mm筛余)回粉细度%(0.08mm筛余)成品细度%(0.08mm筛余)成品比表面积(m2)循环负荷率(%)选粉效率(%)
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